Kilka naprawdę dobrych odpowiedzi. Uważam, że celem filtra LC nie jest odfiltrowywanie tętnienia zasilacza. Najlepiej to zrobić ze sztywnymi (niskimi ESR) liniami / liniami energetycznymi i wybierając odpowiednią część regulatora na początek. Dodatkowo, jeśli zasilasz swoje Arduino z portu USB, szum szumu niskiej częstotliwości byłby znikomy. Brodawka ścienna Cheapo jest przełącznikiem w zakresie dziesiątek do setek KHz i będzie hałaśliwa elektrycznie, ale regulator napięcia i pojemność na cyfrowe szyny zasilające powinny w tym pomóc.
Filtr LC L / P usuwa ostre krawędzie sygnałów cyfrowych, które trafiają na cyfrowe linie energetyczne i jeśli są bezpośrednio podłączone do pinów AVCC, mogłyby przedostać się do obwodu konwersji A / D.
Powodem, dla którego płytka nie chce się uruchomić z większym rezystorem (w obwodzie RC), jest to, że PLL w części ATMega jest obwodem analogowym i wykorzystuje te same styki AVCC co konwertery A / D i nie uzyskał wystarczającej mocy . Może tak naprawdę nie używa obu pinów w tej samej części w części, ale nie ma różnic w arkuszu danych (oba nazywane są AVCC). Jeśli chodzi o układ, trudno jest mieć piny 24 i 44, które przechodzą do AVCC, ponieważ znajdują się po przeciwnych stronach układu i kto będzie się starał poświęcić im cały plan zasilania? W końcu przekierowujesz sygnał przez część, prawdopodobnie z przelotkami po obu stronach itp. Bolesne. Arkusz danych ledwie wspomina o tej brzydkiej rzeczywistości, prawie tak, jak dodatkowa szpilka była drugą myślą ATMEL.
W każdym razie te głośne sygnały wychodzą z samego mikroprocesora, gdy przełącza się wewnętrznie i nie szkodzi logice cyfrowej, ale próba uzyskania 10-bitowej analogowej precyzji wymaga nieco więcej wysiłku po stronie zasilacza. Te cyfrowe krawędzie szumu są może w dziesiątkach czasu nS (100 MHz), więc filtry o tej charakterystyce będą działać całkiem dobrze. Jeśli przepracujesz liczby, używając AVCC = 5 V i 10 bitów A / D, każdy LSB wynosi około 5 mV. Wydaje się, że musisz mieć mniej niż połowę tej ogólnej zasady, aby mieć „niski” hałas.
Arkusz danych MH2029-300Y pokazuje 20 omów przy 100 MHz. Gdyby facet, który wypróbował filtr RC, ustawił częstotliwość kolana na 1 MHz, prawdopodobnie działałby lepiej, ponieważ mógł wybrać znacznie mniejszy opornik. Coś takiego jak rezystor 22 Ohm (odpowiadający impedancji cewki indukcyjnej przy 100 MHz) i trzonek .01uF miałby wystarczająco mały spadek napięcia DC z powodu obciążenia wejściowego (45uA x 22 Ohm = około 1 mV od jego liczb). Byłby niższy o 40 dB w częstotliwości zainteresowania.
Nie postawiłbym się na to, aby przekazać układ, ale jeśli części miałyby ślad, mógłbym dać mu szansę (wybrać ślad 0805 dla obu?), Ale z induktorem będącym częścią Mouser za 0,10 $, dlaczego po prostu nie trzymać się go ?